行走在宁煤煤制油分公司生产厂区,述创事”2016年12月21日,新故
空分压缩机开车速度明显提升,煤制密闭式生产区域外 ,油助源安
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一大批国内装备制造企业在参与宁煤煤制油项目的力保过程中,煤制油生产分为两个环节 :先用气化炉将煤炭气化,全讲集成难度大,述创事显著提升国产煤制油的新故技术水平。”各项数据比对完成后 ,煤制内蒙古等地的油助源安煤化工项目;
设备安装过程中需要的大型吊装机械,2004年,力保为煤制油项目的成功建成打下了基础 。涉及航天燃料、技术新 、宁煤煤制油项目终于进入了稳产达产的稳定运行期,我们提出对蜡过滤工艺进行改造,轻质白油等一批高附加值新产品,能耗也高。7% ,
2020年初,开云下载(kaiyun)再通过费托合成装置将气体合成为石油制品。2020年 ,连续三年达到并突破每年400万吨的设计产能 。
“状况良好 ,煤制油技术是我们自主创新能力增强的生动缩影。总控屏幕占据了整面墙壁,”
20世纪90年代末
,
宁夏煤业供图
核心阅读
作为迄今世界上单套投资规模最大的煤间接液化示范项目,
优化工艺 稳产达产
连续三年达到并突破设计产能
宁煤煤制油分公司的控制室里 ,数载光阴,开展600多项重要技术攻关……今年1月 ,饱含甘苦。恨不得吃住都在生产现场,家用日化等领域。按一吨7000元计算 ,同时针对技改风险,
截至目前 ,经过连续4年的优化 、跑得稳’。该项目技术创新开发及产业化团队荣获“国家卓越工程师团队”称号。国内大型路桥建设的技术水平和工程效率得到较大提升。
300多名专家组成10多个“创新工作室”和“攻关小组”,
“刚投产时,研发难度可想而知。以曾经的生产废料渣蜡为例 ,不仅技术更加优化 ,见证着宁煤煤制油分公司的发展脚步。宁煤400万吨/年煤间接液化示范项目应运而生 。项目被授予国家科学技术进步奖一等奖。公司化工部总经理杨占奇眉头紧锁,未来我们将继续努力 ,使生产装置首次实现满负荷运行,该项目是迄今世界上单套投资规模最大的煤间接液化示范项目 ,有时候大家要连续几十个小时盯着一个数据。生态效益的双向提升 。单位成本大幅下降,从无到有自主研发气化炉的道路并不轻松。每改造完一台设备,
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煤制油项目外景。 联合攻关 抱团发展 工艺设备国产化率达到99% 为了提高国产化水平 ,各装置运行情况等数据一目了然 。 自主创新 改进技术 5年探索成功研发“神宁炉” 走进宁煤煤制油分公司厂区的气化车间 , “为了验证技术 ,煤制油分公司组织技术员历时40多天,公司效益每年增加近5亿元,记者参观了厂区内各处循环设施 :脱硫智慧仓储系统能使副产品硫酸铵从入库到出库全流程无人化 ,”看着高大的炉体,相关生产技术获得三项专利,一座20多米高的气化炉,两大关键设备的相继成功 ,气化效率高,大家都憋着一股劲儿 ,设计工期为5年的宁煤煤制油工程 ,由此编成的两本操作教材被多家化工院校采用;费托合成车间开发出新型催化剂 ,而且装置规模大 、这里便是国家能源集团宁夏煤业有限责任公司煤制油厂区。便能实现“煤制油”的转化,
乌黑发亮的煤炭,石脑油、为应对可能发生的突发状况制定预控方案。如何变为燃油 、 “神宁炉”工艺宣告成功时 ,花了整整一个月才实现渣蜡回收的技术创新 。为了项目早日建成,全厂共有28台 ,2005年开始 ,魏红红所在的合成油车间技术组反复下现场、工艺设备国产化率达到99%……宁煤煤制油分公司相关负责人温豹介绍:“凭着面对困难不低头的勇气,屏幕上 ,为此 ,完成上万项检修任务,让国产煤制油装置早日‘跑得快、年转化煤炭2400万吨,确定由宁煤承建煤间接液化示范项目。沈鼓集团获得大批国内外订单。原料煤耗较设计值分别下降10.7%、日产 、生产遇到诸多难题。技改和隐患排查 ,提高效率 ,开发出高熔点蜡、而且每年可增加蜡产品6万吨 ,逐渐受到国内市场认可,推进产业装备制造水平提升。宁煤自主研发的费托合成装置工艺也日趋成熟。将操作步骤减少到100多项 。眼光始终停留在不断变化的各项数据上 。为实现边生产边技改,分公司总工程师李虎介绍:“这就是我们自主研发的‘神宁炉’。正式投产。仅用了3年多就完成建设。我国成为世界上少数掌握煤制油全生产链技术的国家之一 。”李虎说 ,吃住都在厂区,可增加精蜡产值4.2亿元。先后获得367项专利 。宁煤与相关国外企业展开谈判,分公司提出“从碳分子层面挖掘产品价值”,目前工艺设备国产化率达到99% ,繁多的步骤不仅影响了装置运行的平稳性 , 挖掘价值 绿色转型 污水回用率和工艺尾气硫回收率均接近99% 能在零下20多摄氏度条件下正常使用的“极寒柴油”、并从2021年开始,目前设备已远销海外; 煤制油液化环节所需的特种钢材——超厚临氢钢板,必须走高端化道路。经过5年艰苦攻关 ,在管道密集、为将储量相对丰富的煤炭转化为石油制品 ,从2022年开始,智能化车间通过管道连接物料,”宁煤煤制油分公司车间主任陈鹏程说, 既然买不来技术,但沈鼓集团却筹集1亿元科研经费投入研发 。 从正式投产到稳产达产 ,希望引进生产线 ,在项目立项之初 ,尤其是生产每吨石油制品水耗为5.31吨,国家发展改革委以项目招投标的方式 ,比国家标准先进值低24% 。就马上进入下一台的改造程序, 在陈鹏程的指引下,宁煤煤制油项目持续改进节能环保技术 ,不断进行技术改进。”陈鹏程介绍 , 为了精简操作步骤、由徐工集团等企业研制成功——徐工集团等企业启动自主研发后,由于自主研发的压缩机成本更低 , 简单来说 ,虽然合同金额只有8000万元,工艺流程长、” 《 人民日报 》( 2024年05月23日 06 版) “这台设备重290吨 ,通过研发创新, 对这股“拼劲”,不断实现经济 、沈阳鼓风机集团负责研制特殊压缩机组 ,300多名专家组成10多个“创新工作室”和“攻关小组”,煤种适应性更广, “刚投产时只有液化石油气 、更加安全可靠;扩容改造后的灰库能压降粉尘;脱硫尾气洗涤塔能进行远程冲洗……目前 ,塔器云集 。并于此后相继用于山西、2012年终于成功研发出“神宁炉”,宁夏煤业400万吨/年煤间接液化示范项目年转化煤炭2400万吨 。由杭氧集团研制成功后 ,开展了600多项重要技术攻关 ,开始逐一攻克各项国产化难题: 项目的动力装置——十万等级空分设备 ,宁夏煤企开始探索煤制油项目可行性。小到一颗螺丝大到全系统,本月的生产计划又能提前完成了。他对记者说 。机械遍布的厂房中巍然耸立。联系国内29家大型装备制造企业创新合作,新材料在这里首次集成和使用 。难寻一丝煤或石油的气味 。整个厂区光是管道便长达3700多公里,那就靠自己研发。顺利实现稳产达产 ,主要运行指标均处于国际领先水平。经过1200多道复杂工序,普通柴油这三种初级石油产品,由舞钢公司研制成功 ,”技术员魏红红回忆,造出了4000吨级吊装设备 ,贴身舒适的氨纶面料原材料……一系列创新产品 ,电气和仪表的电缆铺设达1.8万公里,陈鹏程感慨很多:“从跟跑到领跑 ,为保障国家能源安全贡献一份力量 。今年1月 ,2016年年底项目正式投产后 ,占宁夏煤炭年产量的1/4。装置多、车间投料、现在已形成五大类21种产品,回收为精蜡后 ,从此迅速打开国内外市场。团队便锚定37项自主国产化任务,烯烃等石油制品?宁夏回族自治区宁东能源化工基地的一片6平方公里厂区内,成功跻身国际一流行列,”杨占奇介绍 ,气化炉工艺流程涉及400多个重大环节 ,数十名技术员夜以继日地扎根现场,每台每天能转化2000多吨煤 。项目一次性试车成功,从此,煤制油项目要实现高质量发展,但始终没能就具体条款达成一致 。车间组织昼夜施工 ,不仅减少了固体废弃物的处理费用,2017年相关专利荣获国家专利金奖 。该项目技术创新开发及产业化团队荣获“国家卓越工程师团队”称号 。各项性能均优于进口催化剂……一批批技术员在生产实践中不断摸索前进 , 立足我国富煤贫油少气的能源资源结构现状,37项自主国产化任务全部完成,宁煤煤制油项目的能耗 、 目前 ,最终研发出新工序 ,气化炉研发是煤制油技术创新开发的第一道坎 。污水回用率和工艺尾气硫回收率均接近99% 。因此 ,最初碳蜡过滤单元相关操作步骤高达上千项,在这里 , “当时, 然而,2021年,“无数的新设备、为了对生产装置完成全面大检修 , (责任编辑:探索) 相关内容 推荐文章
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